2014年1月8日白云鄂博项目部实施第一次预裂爆破,爆破区域由北向南60m。施工总耗时2天。在施工过程中,全体员工冒着严寒,顺利完成了爆破任务。
本次施工总计凿岩预裂孔54个,角度55°;缓冲孔32个,角度55°。主炮孔垂直凿岩21个。具体情况如下表:
一、施工过程和方法
在爆破作业过程中,由于项目人员均未参与过预裂爆破施工,我项目根据相关资料,做了相关准备,但第1天装药作业过程中,施工效率较低,直至下午6时,只装完28个预裂孔。晚上,项目人员加班到临晨1点,把预裂药柱加工好。第2天中午装完所有孔,下午3点完成网络连接,接入主矿网路。
1、爆破参数
(1)预裂孔:
采用不耦合装药结构,使用导爆索、竹批和φ32mm药卷。先把导爆索一头使用透明胶布固定到竹批上,再根据设计装药量和装药结构把药卷固定到竹批上,然后把导爆索固定到药卷上,确保上导爆索不脱落。具体装药结构如下图:
(2)缓冲孔:
采用不耦合装药结构,装药必须考虑到孔底部地形的变化,本次设计两种不同的装药结构,南段区的缓冲孔与主爆区相连,孔底抵抗线较大,可适当的增加药量。底部两米处装药2400g,上部4m不装药,每孔总装:
(3)主炮孔:
采用连续装药,使用导爆管雷管及散装药。第三排孔深为5m,装药2.5m,堵塞2.5m,使用8段导爆管雷管。第二排孔孔深6,5m,装药3.5m,堵塞3m,使用6段导爆管雷管。第一排与第二排装药方式相同,使用4段导爆管雷管。
(4)装药参数:
2、网络连接
本次预裂爆破起爆顺序为:预裂孔——主炮区第一排(MS4)——主炮孔第二排(MS6)——主炮孔第三排(MS8)——缓冲孔(MS8+MS8)。
连接方式:主炮区为孔内微差,使用四段导爆管雷管连接到传爆导爆索主线和预裂孔的主线上;缓冲孔使用导爆索T型联接到敷设于地面的导爆索主线上,两端和中部各使用两个8段雷管连接到预裂孔的主线上。预裂孔连接成回路使用导爆管雷管引爆。
二、爆破效果
爆破后,北段区域没有主炮区的位置,直接推下去,形成坡面,但半孔率较低。观察坡面,岩石破碎,并含土较多,对预裂孔的形成,造成不利影响。在主炮孔的区域,主炮孔推出较少,形成较大的裂缝。预裂孔形成裂缝,但缓冲孔和预裂孔位移较少,半孔率情况不清楚。见图5
三、施工难点
1、冬天气温低,施工人员捆绑药包时,影响胶布粘性及人员操作,施工效率低。
2、爆破区域地质疏松,不利于钻孔,倾斜孔(55°)施工更加不利。目前夹杆3根,断杆2根。
3、公司钻机操作人员临时调任,情绪波动大,给项目施工产生不利影响。
四、爆破体会
爆破未达到预计效果,主要原因有以下几点:
1、爆区地质环境复杂,凿岩质量差,易堵孔,炮孔深度不一;
2、预裂孔装药量过多,对边坡造成破坏;
3、现场地形局限,缓冲孔无法按设计进行凿岩,孔网参数较小;
4、一半的区域没有主炮孔,影响爆破效果。
5、主炮孔凿垂直孔,对爆破效果有一定的影响。
五、施工不足及改进
1、施工不足
(1)凿岩时,钻孔角度不精确。在施工过程中,我项目使用角度仪确定钻杆的凿岩角度,但无法测量水平的角度,一般使用肉眼观察。水平角度控制较差。
(2)施工准备不足,在预裂孔装药过程中,开始只使用透明胶布进行捆绑药包。捆绑的质量较差,在搬运过程,装药过程,炸药易与导爆索脱离。透明胶布被冻后,容易断裂。
(3)药量计算不准确:技术人员对矿山的爆破器材参数性能不熟悉,在核算主爆区药量及导爆索等核算不准确。白云矿山使用混装车装药,在装卸过程中,未确认装卸量,只有混装车司机告知。导爆索在使用过程中消耗量大,接近于150%总延米。
(4)装药作业控制不到位,在交底缓冲孔及预裂孔个别已凿穿的情况下仍把药装出孔底外部。起爆前虽然处理掉,但处理过程未采取安全措施,非常危险。
2、施工改进
(1)在施工过程中,要求现场施工人员用角度仪严格控制钻杆角度,然后在侧面查看大臂的角度,保证大臂垂直工作面。确保凿岩质量。
(2)施工时,药包和导爆索使用胶布包裹后,使用细铁丝再捆绑一圈。
(3)散装药线装药密度为7kg/m,导爆索用量为延米的1.5倍。需计算上起爆的导爆管约为300-500米。
(4)填写炮孔装药记录,严格控制每个孔的装药过程。对出现异常的孔提前处理。避免出现本次施工的情况。